10月22日,揚(yáng)子石化工藝外管廊上丙烯管線經(jīng)過四天搶修消漏,水壓試驗(yàn)合格后,氮?dú)獯祾撸到y(tǒng)達(dá)到收料條件,投料運(yùn)行,全線檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)任何異常。這條丙烯外管的順利投用,既消除了工藝管廊區(qū)域的安全隱患,又緩解了揚(yáng)子公司丙烯壓庫(kù)的燃眉之急。
10月17日上午,貯運(yùn)廠火炬氣回收作業(yè)區(qū)生產(chǎn)主管陶曉紅在對(duì)管廊廢管拆除項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)交底時(shí),走到沿江東線150#管廊柱時(shí),聞到陣陣烴類氣體的異味,他警覺地意識(shí)到可能有液態(tài)烴管線發(fā)生了泄漏。隨即通知周邊施工作業(yè)暫停,組織人員有序離開,并仔細(xì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查。最終發(fā)現(xiàn)在作業(yè)點(diǎn)相鄰的149#管廊柱上方的一根丙烯管線正在呈細(xì)線狀泄漏,泄漏部位已結(jié)霜。他當(dāng)即組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行警戒,并逐級(jí)匯報(bào)相關(guān)部門。經(jīng)確認(rèn),當(dāng)時(shí)這條管線正在進(jìn)行丙烯輸送作業(yè),公司總調(diào)迅速協(xié)調(diào)丙烯裝置停止輸送,對(duì)管線進(jìn)行泄壓處理。當(dāng)天,貯運(yùn)廠完成了帶壓堵漏的應(yīng)急處置。
帶壓堵漏只是一個(gè)臨時(shí)應(yīng)急的消漏措施,管線一旦運(yùn)行,臨時(shí)堵漏處并不保險(xiǎn)。該條管線為貯運(yùn)廠成品作業(yè)區(qū)輸送丙烯至油品作業(yè)區(qū)低溫裝置的管線,由于公司丙烯裝置高負(fù)荷生產(chǎn),管線只能在短時(shí)間內(nèi)停運(yùn),停運(yùn)時(shí)間過長(zhǎng)將會(huì)造成丙烯脹庫(kù)。同時(shí),油品作業(yè)區(qū)低溫丙烯罐如果長(zhǎng)時(shí)間得不到物料補(bǔ)充,將導(dǎo)致丙烯輸送藍(lán)星安迪蘇公司的日常作業(yè)無料可供,從而影響到對(duì)方的生產(chǎn),有損揚(yáng)子公司的信譽(yù)。
“這條管線的安全運(yùn)行非常重要,一頭連著裝置生產(chǎn),一頭連著對(duì)外市場(chǎng),貯運(yùn)廠必須在一周內(nèi),將這根管線安全交出。”公司領(lǐng)導(dǎo)態(tài)度堅(jiān)決。
軍令如山,貯運(yùn)廠高度重視,成立項(xiàng)目組制定穩(wěn)妥高效的工藝處理和檢修方案,倒排網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度,分解落實(shí)責(zé)任,細(xì)化檢修工序。在確保檢修質(zhì)量和進(jìn)度的同時(shí),嚴(yán)格把控檢修期間的安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)丙烯爆炸限低的特點(diǎn),聯(lián)系上下游單位調(diào)整工藝處理流程到位,并安排專人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。為確保工藝處理不出現(xiàn)環(huán)保問題,制定先密閉吹掃置換管線內(nèi)物料進(jìn)罐,然后再吹掃殘料進(jìn)入火炬燃燒的處理方式。經(jīng)過4天的全力奮戰(zhàn),丙烯管線保壓合格,先引入丙烯氣相檢查無異常后,再投液相丙烯,全線檢查管線、閥門、流量計(jì)、壓力表等全部正常運(yùn)行,提前兩天完成了這場(chǎng)艱巨的高空管線消漏任務(wù)。