今年以來,揚子石化化工廠PTA(精對苯二甲酸)聯合裝置以“綠色企業創建”為契機,大力開展節能減排工作,通過優化改造、實施新工藝,以及日常精細化管理等多項措施,綠色生產成效顯著。前11個月,該裝置污水單排降低至2.32噸/噸PTA,同比去年下降15.6%,創出了歷史最優水平。
“污水單排降低涉及到方方面面,但今年很關鍵的一點就是PTA二線和三線實施了平衡性改造,作用十分明顯。”PTA聯合裝置工藝主任謝宏雷說。
PTA三線在經過長期的優化改造后,循環溶劑需求量不斷降低,當前每小時的設計供水量比實際使用量多出近20噸。多出來的部分,最后都要排放到地溝,作為污水進行處理。不過,今年PTA聯合裝置二、三線一直同時運行,而二線的循環溶劑量一般每小時要補充20噸左右的脫鹽水,一定程度上增加了能耗。
一邊要排放,一邊又要補水,如果相互利用豈不是有很大的提升。為此,他們迅速開展節能攻關工作,將PTA三線富余的循環溶劑,引入PTA二線流程,作為新鮮水補水,兩條線的溶劑使用量得到了很好地平衡,避免了一邊排地溝,一邊補脫鹽水的情況。投用以來,裝置每天直接減少污水排放超過300噸,單這一項就使污水單排環比下降近10%。
“除了在降低排放有了明顯成效外,我們在污水回用上也下足了功夫?!痹搹S技術運行科科長徐紅波介紹,“他們從年初就組織開展了‘減少九循污水排放’‘提高脫離子水正洗水回用率’等多項攻關項目,想進一步提高循環水回用率?!?/span>
攻關人員緊盯現場,對可能存在的根源問題進行逐個梳理排查,并根據指標數據統計,在討論分析后擬定方向、制定優化措施。其中,通過對循環水中加硫酸調整PH值,提高濃縮倍數的新方式,使循環水每小時減少廢水排放約10噸。
他們還未雨綢繆,發動全員出謀劃策,并采用了員工提出的“對化水崗位的床層正洗水進行回用改造”的“金點子”。這一優化措施每月降低1200噸廢水,還充分回用了正洗水,大大降低了用水成本,可謂一舉兩得。
此外,該廠根據溫度變化,提前做好工藝調整,并持續開展工業水、生活水的用水檢查,做到發現漏點及時處理,杜絕現場長流水現象。同時,利用副班時間,對崗位技能操作人員進行節水基礎知識培訓,不斷提高各級人員的節水意識及崗位技能水平。
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