通過持續優化原料結構和乙烯裂解爐運行,2月份,揚子石化雙烯收率、高附產品收率和當量乙烯收率均創歷史最好水平,分別較1月份提高0.73%、0.14%、0.34%;噸乙烯原料成本持續下降,與先進標桿鎮海煉化的差距由2014年的平均385元/噸縮小到66元/噸,達到集團公司先進水平。
為了提高乙烯裝置雙烯收率、高附加值產品收率,揚子石化通過模擬軟件,科學計算出各種裂解爐爐型在不同原料下的高附產品收率,測算出不同裂解爐的最佳操作工藝參數,通過優化原料結構和裂解爐工藝操作,持續提升裝置的績效水平。結合當前各種原料的市場價格,揚子石化及時進行模型測算,根據測算結果,揚子石化在原料優化上優先增加輕石腦油、吸附石腦油、尾油和歧化干氣等輕質原料和低成本原料的投入比例。與1月份相比,揚子石化普通石腦油比例下降5.2%,吸附石腦油比例提高5.7%,液化氣提高0.5%。為了確保吸附石腦油的穩定供應,揚子石化精心操作,努力確保石腦油吸附分離裝置的穩定運行。
為了避免乙烯高附產品損失,揚子石化優化操作,嚴密監控火炬氣中甲烷、乙烷、丙烷以及其他髙附產品的損失量;并且加強火炬氣組分的分析頻次,一旦發現有效組分含量偏高,立即進行排查和消漏。同時,揚子石化對燃料系統進行精心維護,努力減少裝置波動,避免燃料系統超壓放火炬。2月份,揚子石化乙烯火炬氣排放量持續下降,其中,乙烯塔塔釜損失0.03%,丙烯塔塔釜損失1.3%,遠遠小于設計值。